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降低鋼球磨煤機(jī)電機(jī)軸瓦故障率

2019-01-09
  摘 要:華電龍口發(fā)電股份有限公司二期磨煤機(jī)為DTM型筒式磨煤機(jī)。由于設(shè)備老化、夏季環(huán)境溫度高等原因,軸瓦故障率較高。通過整理歷史數(shù)據(jù),分析原因,找出導(dǎo)致軸瓦故障率高的關(guān)鍵因素,制定并實施改進(jìn)對策,降低軸瓦故障率,提高磨煤機(jī)的健康水平。
  關(guān)鍵詞:鋼球磨煤機(jī);軸瓦;振動;溫度高;故障率
  1 背景簡介
  華電龍口發(fā)電股份有限公司二期磨煤機(jī)為DTM型筒式磨煤機(jī)。四臺磨煤機(jī)電機(jī)為Y800-2-10型電機(jī),轉(zhuǎn)速595r/min電機(jī),采用滑動軸承(軸瓦)。由于設(shè)備老化、夏季環(huán)境溫度高等原因,軸瓦故障率較高,嚴(yán)重影響機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。
  2 現(xiàn)狀分析
  據(jù)統(tǒng)計,2015年發(fā)生軸瓦故障16次,2016年發(fā)生軸瓦故障10次,軸瓦平均每年發(fā)生故障13次。根據(jù)統(tǒng)計分析,軸瓦振動大和溫度高是軸瓦故障的主要類型,分別占全部缺陷的93.3%和90%。
  3 原因分析
  3.1 小組討論
  討論期間,小組成員利用思維導(dǎo)圖和頭腦風(fēng)暴法,對造成二期磨煤機(jī)電機(jī)軸瓦故障率高的兩個主要問題進(jìn)行了深入討論和分析。
  根據(jù)分析結(jié)果,總結(jié)找到7個末端原因,匯總?cè)缦拢?/div>
  (1)油位偏低,造成軸瓦潤滑不良,軸瓦發(fā)熱。
  (2)接觸角過大,油膜形成不良導(dǎo)致軸瓦發(fā)熱。
  (3)軸瓦質(zhì)量不合格。
  (4)軸瓦端面與電機(jī)軸肩間隙不合格,端面與軸肩發(fā)生碰撞產(chǎn)生軸向振動。
  (5)電機(jī)啟停頻繁導(dǎo)致潤滑不良,軸瓦搟瓦造成溫度升高。
  (6)聯(lián)軸器兩對輪配合不是原始加工位置導(dǎo)致軸瓦振動大。
  (7)冷卻水流量不足,軸瓦發(fā)熱。
  3.2 問題點(diǎn)總結(jié)
  通過詳細(xì)分析和實際驗證,我們從7個因素中確定兩項要因:軸瓦接觸角過大、軸瓦端面與電機(jī)軸肩間隙不合格。
  接觸角過大,油膜形成不好問題。檢修規(guī)程要求:刮研軸瓦應(yīng)保證接觸角在60°-90°,每平方厘米接觸點(diǎn)>2點(diǎn)。查閱以往檢修記錄,接觸角往往接近上限90°。翻閱檢修臺賬發(fā)現(xiàn),在軸瓦溫度高缺陷中,大部分軸瓦存在搟瓦現(xiàn)象,證明確實存在油膜形成不好的現(xiàn)象。
  軸瓦端面與電機(jī)軸肩間隙不合格問題。查閱電動機(jī)圖紙,圖紙要求各軸肩與軸瓦端面的間隙應(yīng)保持相等(2.5-3.0mm),查閱以往振動大的軸瓦檢查照片發(fā)現(xiàn)此間隙并不相等,且相當(dāng)一部分軸瓦推力面處鎢金有破損現(xiàn)象,證明運(yùn)行中軸肩與軸瓦發(fā)生過碰撞。
  4 改善實施
  4.1 實施說明
  針對確定的兩項要因小組成員經(jīng)過仔細(xì)分析研究討論,制定出以下相應(yīng)的對策措施。
  (1)針對接觸角過大影響油膜形成問題,采取的措施是:通過實驗尋找適合的接觸角,提高油膜形成質(zhì)量,改善潤滑效果。
  (2)針對軸瓦端面與電機(jī)軸肩間隙不合格問題,采取的措施是:結(jié)合設(shè)備備用,對所有磨煤機(jī)軸瓦端面與軸肩間隙進(jìn)行檢查調(diào)整,消除兩者之間的碰撞。
  實施一:小組成員結(jié)合設(shè)備停運(yùn)時機(jī),通過反復(fù)試驗,Z終一致認(rèn)為同一環(huán)境溫度下,750適合作為目前磨煤機(jī)軸瓦接觸角。
  結(jié)合設(shè)備輪換,我們選取現(xiàn)場溫度偏高的4副軸瓦進(jìn)行試驗,按照75°的接觸角重新進(jìn)行刮研。對策一實施后,經(jīng)現(xiàn)場試運(yùn),試驗軸瓦運(yùn)行時溫度均有了大幅度(普遍溫度下降15度左右)的下降,效果顯著。
  實施二:結(jié)合設(shè)備檢修時機(jī),對二期所有軸瓦推力面與軸間間隙進(jìn)行檢查調(diào)整。對策二實施后,軸瓦的軸向振動值均明顯下降,消除了二者碰撞的問題,達(dá)到了預(yù)期的效果。
  4.2 實施效果
  由于此次課題2017年6月實施,我們統(tǒng)計2017年7、8月電機(jī)軸瓦故障共計1次。
  2015年、2016年同時段軸瓦故障分別為8次、6次,故障率降低(8-1)/8=87.5%,(6-1)/6=83.3%。按照換一副軸瓦6000元,耗費(fèi)工時30小時,人工費(fèi)30小時*40元/小時=1200元,在不計對發(fā)電量的影響下,少換1副軸瓦,可節(jié)約成本7200元,按照每年少換4副計算,每年可節(jié)省(6000+1200)*4=2.88萬元,同時減少大量的人力浪費(fèi)。按照每次影響發(fā)電5小時,軸瓦故障降低80%計算,全年影響發(fā)電量13*5*220000*(1-20%)=11440000千瓦時,按照上網(wǎng)電價0.42元/kwh計算,造成經(jīng)濟(jì)損失11440000*0.42元=480萬元。全年共可實現(xiàn)利潤482.88萬元。
  5 結(jié)束語
  為了鞏固所取得的成果,我們將前期整理、統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行完善,并結(jié)合以往故障原因分析制定相應(yīng)的防范措施,形成了軸瓦檢修技術(shù)要求,組織檢修人員進(jìn)行學(xué)習(xí)、培訓(xùn),鞏固效果。通過此次研究,為我們以后解決軸瓦問題提供了方向和依據(jù),徹底扭轉(zhuǎn)了工作的被動局面。
  參考文獻(xiàn):
  [1]山西省電力工業(yè)局.鍋爐設(shè)備檢修[M].中國電力出版社,1998.
  [2]楊建剛.旋轉(zhuǎn)機(jī)械振動故障分析與治理講義[M].火電機(jī)組振動國家工程研究中心南京東大測振儀器廠,2000(03).
  作者簡介:林風(fēng)曉(1986-),男,山東棲霞人,學(xué)士,助理工程師,從事電廠鍋爐設(shè)備安裝、檢修方面的工作。
來源:《山東工業(yè)技術(shù)》2018年23期