清梳聯(lián)設(shè)備故障排除方法及實例解析
2018-12-18胡振龍 趙衛(wèi)華 張學(xué)梅 王巧鳳
(東營市宏遠紡織有限公司)
(東營市宏遠紡織有限公司)
清梳聯(lián)設(shè)備的故障率及維修效率的高低,關(guān)系到前后供應(yīng),直接影響到生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。尤其是清花工序,有一臺單機出現(xiàn)故障,就會影響到一套清梳聯(lián)的開臺,因此保全維修工、運轉(zhuǎn)值車工就必須采取有利措施減少故障率,提高維修效率,才能保證清梳聯(lián)設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)和前后供應(yīng)。
1、降低設(shè)備故障率,提高維修效率措施
1.1加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)
充分掌握各設(shè)備的結(jié)構(gòu)及工作原理,通過崗位練兵、勞動競賽、技術(shù)創(chuàng)新等方法不斷提升自身業(yè)務(wù)水平。
1、降低設(shè)備故障率,提高維修效率措施
1.1加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)
充分掌握各設(shè)備的結(jié)構(gòu)及工作原理,通過崗位練兵、勞動競賽、技術(shù)創(chuàng)新等方法不斷提升自身業(yè)務(wù)水平。
1.2加強巡回檢查,采用耳聽、手摸、眼看、鼻聞的方法及時發(fā)現(xiàn)隱患排除故障
耳聽:各部位轉(zhuǎn)動部件有無異響;手摸:各部齒輪箱軸承、布司等轉(zhuǎn)動部位有無發(fā)熱振動。眼看:各傳動帶鏈條松緊情況、有無跳齒、打頓、斷裂等情況;鼻聞:設(shè)備有無糊焦味。做到早發(fā)現(xiàn)早預(yù)防。
耳聽:各部位轉(zhuǎn)動部件有無異響;手摸:各部齒輪箱軸承、布司等轉(zhuǎn)動部位有無發(fā)熱振動。眼看:各傳動帶鏈條松緊情況、有無跳齒、打頓、斷裂等情況;鼻聞:設(shè)備有無糊焦味。做到早發(fā)現(xiàn)早預(yù)防。
1.3嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備維修保養(yǎng)計劃
按周期進行平修、揩車、檢修、加油等工作,嚴(yán)格按各項技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求開展工作,并做到嚴(yán)格按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進行交接驗收,確保維修工作徹底到位。
按周期進行平修、揩車、檢修、加油等工作,嚴(yán)格按各項技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求開展工作,并做到嚴(yán)格按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進行交接驗收,確保維修工作徹底到位。
1.4保全、運轉(zhuǎn)密切配合
運轉(zhuǎn)中發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常,運轉(zhuǎn)工及時向保全維修人員反映,保全工要定時向運轉(zhuǎn)工了解設(shè)備運行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
運轉(zhuǎn)中發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常,運轉(zhuǎn)工及時向保全維修人員反映,保全工要定時向運轉(zhuǎn)工了解設(shè)備運行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
1.5運轉(zhuǎn)操作管理
運轉(zhuǎn)中,操作人員精心操作,認真執(zhí)行操作規(guī)程及操作方法,按照各機清潔圖表的要求進行操作,隨時保證設(shè)備清潔。杜絕各部位繞花、塞花、堵花等原因造成設(shè)備故障。
2、設(shè)備故障的排除方法
2.1設(shè)備故障排除時以一般一人為主,另外他人配合確定問題的部位進行修理
運轉(zhuǎn)中,操作人員精心操作,認真執(zhí)行操作規(guī)程及操作方法,按照各機清潔圖表的要求進行操作,隨時保證設(shè)備清潔。杜絕各部位繞花、塞花、堵花等原因造成設(shè)備故障。
2、設(shè)備故障的排除方法
2.1設(shè)備故障排除時以一般一人為主,另外他人配合確定問題的部位進行修理
2.2電腦部分根據(jù)故障現(xiàn)象進行邏輯推理,觀察PLC輸入模塊的輸入點和輸出模塊的輸出點的情況,輸入點正常,輸出點不正常,手動一試進一步判斷情況,有可能是“飛程序”問題,這時需要PLC清零。如果輸入點正常,輸出點也正常,則檢查有關(guān)外圈電路路件是否正常。
2.3故障排除措施要由簡到繁,先一般后重點逐步進行
2.4熟悉設(shè)備原理和相互控制關(guān)系,明白機械工藝和電氣之間相互聯(lián)系才能找出問題的根本原因
2.5排除故障杜絕頭痛醫(yī)頭腳痛醫(yī)腳,要追根求源,以點帶面,找出問題的真正原因,否則類似問題故障還會不斷發(fā)生。如相同類型的機臺,某個部位發(fā)生故障,要想到其它機臺是否也存在這樣的問題,做到早發(fā)現(xiàn)早排除,以免小問題帶來大麻煩。
2.6用替代法判斷故障件。如果壞臺暫無配件或者無法確定機件是否損壞時,可以將另一設(shè)備相同元件代用,必須注意被懷疑的器件安到正常設(shè)備中,而不要將正常的器件安到發(fā)生故障的設(shè)備中,以免正常機件也被損壞。
3、故障排除實例解析
我公司使用的設(shè)備是青紡機JWF系列,在使用中出現(xiàn)的比較難解決和較麻煩的故障。
我公司使用的設(shè)備是青紡機JWF系列,在使用中出現(xiàn)的比較難解決和較麻煩的故障。
3.1FA1116上給棉入口頻繁堵塞,嚴(yán)重影響生產(chǎn)
排除過程:檢查輸棉風(fēng)機、濾塵排風(fēng)、多倉角釘簾傳動、壓力傳感連鎖、輸棉通道均正常,用了較長時間觀察分析查找原因,Z后發(fā)現(xiàn)多倉出口處容易堵塞,棉層在此處發(fā)生斷層,斷層運行到角釘簾處時造成角釘簾抓棉量變少,前機連鎖反應(yīng)輸棉簾速度加速,又因斷層此時多倉棉層松散造成角釘簾抓棉量瞬間增多,F(xiàn)A1116上給棉羅拉不能及時輸送給開松輥而造成管道堵塞。解決方法:
排除過程:檢查輸棉風(fēng)機、濾塵排風(fēng)、多倉角釘簾傳動、壓力傳感連鎖、輸棉通道均正常,用了較長時間觀察分析查找原因,Z后發(fā)現(xiàn)多倉出口處容易堵塞,棉層在此處發(fā)生斷層,斷層運行到角釘簾處時造成角釘簾抓棉量變少,前機連鎖反應(yīng)輸棉簾速度加速,又因斷層此時多倉棉層松散造成角釘簾抓棉量瞬間增多,F(xiàn)A1116上給棉羅拉不能及時輸送給開松輥而造成管道堵塞。解決方法:
A:對各多倉網(wǎng)眼板進行去銹去毛刺去棉蠟措施,擦滑石粉。
B:倉下口偏窄,是棉層受阻的主要原因,對倉下端隔板后移5cm重新打眼固定,問題得以解決。
B:倉下口偏窄,是棉層受阻的主要原因,對倉下端隔板后移5cm重新打眼固定,問題得以解決。
說明設(shè)備出現(xiàn)故障從簡到繁逐步查找問題根源。
3.2JWF1009抓棉機塔身在行走抓棉時,有時停下不動,顯示屏提示“請按復(fù)位鍵”
排除過程:這個問題時有時無,顯示器無故障提示,采用各種方法均不奏效,只有“直接感知法”,觀察控制柜的CPU情況。發(fā)現(xiàn)CPU上的BF紅燈閃亮一下,由此得知是因為通訊瞬間中斷造成的,進一步觀察發(fā)現(xiàn)問題出現(xiàn)并無規(guī)律,檢查各通訊插頭,發(fā)現(xiàn)塔身CPU通訊有一根松動,重新固定后問題排除。
排除過程:這個問題時有時無,顯示器無故障提示,采用各種方法均不奏效,只有“直接感知法”,觀察控制柜的CPU情況。發(fā)現(xiàn)CPU上的BF紅燈閃亮一下,由此得知是因為通訊瞬間中斷造成的,進一步觀察發(fā)現(xiàn)問題出現(xiàn)并無規(guī)律,檢查各通訊插頭,發(fā)現(xiàn)塔身CPU通訊有一根松動,重新固定后問題排除。
說明問題:要理解設(shè)備瞬間發(fā)生通訊中斷后又瞬間恢復(fù)的特點,顯示器并不顯示故障狀態(tài),但要重新按復(fù)位鍵設(shè)備才能重新運行。
3.3JWF1203梳棉機條干不勻率大
排除過程:調(diào)整各部隔距,清理各部掛花,棉箱喂棉等均未排除,Z后拆車檢查發(fā)現(xiàn)是給棉羅拉軸承損壞,造成給棉羅拉與給棉板隔距不斷變化,使給棉不勻,從而使條干不勻率超標(biāo)。隨后對其他設(shè)備該部位維修,更換回轉(zhuǎn)不良的軸承問題解決。
排除過程:調(diào)整各部隔距,清理各部掛花,棉箱喂棉等均未排除,Z后拆車檢查發(fā)現(xiàn)是給棉羅拉軸承損壞,造成給棉羅拉與給棉板隔距不斷變化,使給棉不勻,從而使條干不勻率超標(biāo)。隨后對其他設(shè)備該部位維修,更換回轉(zhuǎn)不良的軸承問題解決。
說明問題:保全檢修設(shè)備不到位,加油不及時或不當(dāng),造成羅拉軸承磨損嚴(yán)重而損壞。加強維修工培訓(xùn),提高員工素質(zhì)和維修技術(shù)水平。
3.4JWF1203梳棉機開慢車正常出條,開快車斷頭或存條故障原因:
A:大小壓輥隔距配置不當(dāng),牽伸不一。標(biāo)準(zhǔn):大壓輥間隔距0.15mm-0.25mm,小壓輥間隔距在0.2mm-0.3mm也可大些,但是大壓輥隔距一定要小于小壓輥隔距。
A:大小壓輥隔距配置不當(dāng),牽伸不一。標(biāo)準(zhǔn):大壓輥間隔距0.15mm-0.25mm,小壓輥間隔距在0.2mm-0.3mm也可大些,但是大壓輥隔距一定要小于小壓輥隔距。
B:壓輥軸頭繞花,回轉(zhuǎn)不靈活。
C:給棉羅拉傳動電機接近開關(guān)損壞。
C:給棉羅拉傳動電機接近開關(guān)損壞。
說明問題:一個故障造成的原因很多,維修時要認真分析,仔細直接,才能找出真正原因。
3.5JWF1203自動換筒裝置不動作
解決過程:首先更換新電磁閥,未解決故障,隨后更換氣路管,換電磁閥線圈、推筒氣撐,用了很長時間沒有修復(fù),Z后又拿來一新電磁閥換上后問題解決。
解決過程:首先更換新電磁閥,未解決故障,隨后更換氣路管,換電磁閥線圈、推筒氣撐,用了很長時間沒有修復(fù),Z后又拿來一新電磁閥換上后問題解決。
說明問題:解決這一故障,自己走進一個誤區(qū)。電磁閥是新的,換上后故障沒排除,認為是其它地方的原因,費時費力,忽略了新產(chǎn)品也有疵品。
3.6JWF1009抓棉機運行中,抓至兩端經(jīng)常報警,顯示屏顯示“失衡故障”
解決過程:查看開關(guān)線路作用正常,通過觀察原因是車工怕做清潔麻煩,設(shè)定抓臂起始位置不當(dāng),抓棉打手兩端抓不到頭,運行中造成兩端棉層高,到一定程度出現(xiàn)“失衡故障”報警。
解決過程:查看開關(guān)線路作用正常,通過觀察原因是車工怕做清潔麻煩,設(shè)定抓臂起始位置不當(dāng),抓棉打手兩端抓不到頭,運行中造成兩端棉層高,到一定程度出現(xiàn)“失衡故障”報警。
說明問題:操作中值車工沒有按設(shè)備技術(shù)要求設(shè)定數(shù)據(jù),設(shè)備工作原理掌握不夠好。
3.7JWF1009運行時,有時出現(xiàn)“卷簾故障”報警,特別是在棉包兩端處出現(xiàn)的次數(shù)高
排除過程:檢查卷簾測速及機械狀態(tài)都正常。分析:由于行走不正常出現(xiàn)“卷簾故障”的行走變頻工作正常,Z后發(fā)現(xiàn)被動部分由于傳動機構(gòu)不正常造成電機空轉(zhuǎn),小車不走,卷簾測速測不到脈沖幾秒鐘后會報警。分解行走雙排鏈輪,發(fā)現(xiàn)軸上的定位鍵“滾掉”了,鏈輪的內(nèi)套也裂了,更換鏈輪套故障排除。
排除過程:檢查卷簾測速及機械狀態(tài)都正常。分析:由于行走不正常出現(xiàn)“卷簾故障”的行走變頻工作正常,Z后發(fā)現(xiàn)被動部分由于傳動機構(gòu)不正常造成電機空轉(zhuǎn),小車不走,卷簾測速測不到脈沖幾秒鐘后會報警。分解行走雙排鏈輪,發(fā)現(xiàn)軸上的定位鍵“滾掉”了,鏈輪的內(nèi)套也裂了,更換鏈輪套故障排除。
4、結(jié)束語
清梳聯(lián)系統(tǒng)在減少了用工,提高產(chǎn)品質(zhì)量方面有明顯優(yōu)勢,但是要管好用好清梳聯(lián)設(shè)備還得靠設(shè)備維修工精心維護,運轉(zhuǎn)值車工的精心操作和徹底清潔。同時必須熟悉各操作管理,工藝性能,齊抓共管,才能發(fā)揮清梳聯(lián)設(shè)備的Z大優(yōu)勢。
清梳聯(lián)系統(tǒng)在減少了用工,提高產(chǎn)品質(zhì)量方面有明顯優(yōu)勢,但是要管好用好清梳聯(lián)設(shè)備還得靠設(shè)備維修工精心維護,運轉(zhuǎn)值車工的精心操作和徹底清潔。同時必須熟悉各操作管理,工藝性能,齊抓共管,才能發(fā)揮清梳聯(lián)設(shè)備的Z大優(yōu)勢。
(來源:中國紗線網(wǎng))

(圖文無關(guān))
